印刷機的印刷品出現兩邊(朝外與靠身)套印不準現象。每次抽取幾十張或幾百張,總有套印不準現象,但相差不是很大,用肉眼看去不成一條直線,套印誤差在3線左右。為此我們進行了基本調試。開始認為問題出在前擋規定位處,于是將2個前擋規拆下來查看,發現其已經被紙張磨出了凹槽。換了2個新的前擋規試機,仍有套印不準現象。懷疑可能是紗帶慢了,于是將紗帶稍微借快點再試車,紙張有時會過頭,而問題未能解決。懷疑可能是紗帶快了,將紗帶借慢些試車,套印不準就更嚴重了。于是將紗帶借回到原處,并重新調整輸紙板上的壓紙球、毛刷輪、壓紙輪、接紙輪;對給紙機進行了調試;對遞紙牙與壓印滾筒叼紙牙的交接時間及位置進行了細致、全面的檢查與調試,仍無濟于事。
檢修過程中,發現朝外罩殼內控制遞紙牙運動的大凸輪上的滾子松動,且軸向位置發生竄動,造成滾子與大凸輪的線接觸不完全,滾子接觸到了擺桿,只有半截與凸輪表面接觸。正常情況下應是滾子與凸輪保持完整的線接觸。而實際情況是與滾子只有半截接觸的凸輪存在1mm左右的磨損。于是,把滾子拆下來查看,滾子里的軸承已松動,且軸承里的滾珠都掉了出來。原因是軸承的損壞造成了滾子的軸向竄動,時間長了,卻沒有及時發現,從而使凸輪磨損。換了2個新的軸承,裝上去后發現凸輪的最低面與滾子間的距離有五六張紙(60g/m2膠版紙)的厚度。正常情況下應該是塞一張紙進去能夠來回抽動即可,這樣能調好遞紙牙在前擋規滯留叼紙的時間(遞紙牙在牙臺處有25~30°的靜止停留時間)。于是調節控制擺動牙大彈簧兩側的“靠山”,使之剛好能塞一張紙,以達到使用要求。本以為大小不準的問題應該解決了,但開機一試,還跟原來一樣。
我們用排除法找到了一些其他原因,但問題還是沒有解決。這時大小不準相差已有四五線了,以致于該印刷機只能印單色產品,根本不能印套色產品,套印不準的問題始終沒有解決。于是猜測會不會還是大凸輪的原因呢?再次打開朝外罩殼,低速轉動仔細觀察,發現大凸輪帶動遞紙牙轉動一圈時有兩處有細微的顫動,這種現象肯定是不正常的。會不會是有螺絲松動了呢?檢查后沒有發現問題。用工作燈照大凸輪,發現其表面極不平整,用手觸摸還會有割手的感覺,而之前發現大凸輪已磨損1mm左右,綜合考慮后,認為是大凸輪的磨損造成了套印不準的現象。更換新凸輪,調試后,原來兩邊套不準的故障解決了,印出的產品大小一條直線。原因是大凸輪的磨損,造成遞紙牙叼紙的不穩及遞紙牙與壓印滾筒叼紙牙交接的不穩,引起了套印不準的故障。